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2016年*標磷鐵價格行情

2016-02-19

    匯金*標磷鐵采用科學工藝在眾多磷礦中遴選出*為致密的一塊,并通過好冶煉(即將磷礦石和鐵礦石在高爐中共同冶制而成)。因此較其他磷鐵產品,適用范圍更廣,性能更佳,同比縮短煉鋼流程:進一步改善鋼產品性能,增強鐵水流動性,提高鋼的抗拉強度,整體提升鋼的耐磨度及耐腐蝕性。組織致密,氣孔凸顯少,無粉末狀,無夾渣。色澤鮮活,對比陽光會有一層鮮活的金屬光澤,無灰色黯啞雜質群。科學遴選(浮選工藝遴選出*致密的一塊)→好冶煉(磷礦石和鐵礦石在高爐中共同冶煉而成)43項檢測(取樣、制樣、化學分析、出廠檢驗)。

 與傳統工藝相比,采用“全三脫”工藝存在脫磷結束出鋼熱量損失,因此,在脫磷轉爐需要盡可能地降低半鋼磷含量,同時,需要保證較高的碳含量,以保證脫碳爐足夠的熱量。在脫磷轉爐生產過程中,*鋼開發了以降低槍位、提高供氧強度、提高底吹強度為核心的高效脫磷保碳工藝,脫磷轉爐終點磷含量≤0.030%,同時碳含量穩定控制在3.0%以上。由于攪拌強度增加,脫磷轉爐終渣FeO含量≤15%的比例達到80%。在強攪拌條件下,爐渣TFe含量降低的爐次脫磷率較高。在脫磷結束時,爐渣FeO含量平均控制在12%,降低了鋼鐵料消耗。為了保證脫磷效果,*鋼開發了脫碳爐渣在脫磷爐回吃的工藝,脫碳爐渣通過回收篩選后加入脫磷爐不僅可以作為冷卻劑使用,而且可替代部分白灰,減少輔料消耗,還可促進成渣,加快脫磷,脫磷爐石灰消耗平均降低2.5kg/t。

 對于“全三脫”工藝的脫碳爐吹煉,由于其渣量少,吹煉過程鋼水金屬噴濺、返干更難于控制,渣量對鋼水面的覆蓋會產生一定的裸露,鋼中氮含量會高于常規爐次。為此,*鋼開發了脫碳轉爐留渣操作,同時,脫碳轉爐使用全程底吹氬模式,轉爐出鋼后鋼水氮含量穩定控制在0.0015%以下。

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